不知业界同仁,有没有经历过这样的情况?MAN B&W MC主机高压油泵壳体磨损后,主机在MGO运行时,出现高压油泵严重漏油,甚至不能启动。
磨损部位及分析
对于MAN B&W MC机型,由于部分主机高压油泵带有VIT调节机构,长期运行后,主机高压油泵的VIT机构带动主机高压油泵套筒和高压油泵壳体之间反复的运动摩擦,造成高压油泵套筒与壳体之间在密封令处,由于长期反复的摩擦,造成配合间隙失效。即使更换密封令也无法实现良好的密封效果。
高压油泵套筒和壳体之间磨损的部位
这个情况,在之前还没有低硫油使用要求的时候,情况还不算很糟,由于重油的特性,渗漏还不是很明显。但是随着各国相继出现排放控制区,在排放控制区内,船舶需要换用超低硫ULFO。更普遍的情况是,船舶由于没有足够多的油品舱室,或者没有足够的超低硫重油的资源,船舶往往在排放控制区需要使用超低硫MGO,这时,高压油泵的套筒和壳体之间的这种泄漏,就变得影响很大,甚至出现船舶不能正常发火的情况。
高压油泵壳体实际磨损的痕迹
解决方案
基于这种情形,如何良好的解决问题呢?除了更换高压油泵壳体外,一般有两种方案,一种方案就是改变该位置的密封令的尺寸。但是由于该密封令为一个带凹槽的特氟龙硬令加上一个预紧力弹簧。笔者实际使用改变尺寸的密封圈后,实际使用效果很差,要么特氟龙材料在令槽外的强度不够,不足以保持良好密封,要么该密封间隙的变化,是由于过度磨损造成的,这种过度磨损并不是均衡的,所以最终改变密封令尺寸的办法实际效果很有限,要么反复几次之后就泄漏。
另一种解决方案,就是对主机高压油泵壳体的这两个密封位置,采取镶金属套措施。上下各镶一个钢制环形套,器内径恢复到出厂尺寸,同时注意镶套的过盈量控制好,保证在壳体工作升温的过程中,还保持足够紧密。该方案,相对于更换壳体,成本大大缩小。而且镶套后运行质量,实际完全达到效果。可以说是一套比较完美的解决方案。
高压油泵镶套后的壳体1
高压油泵镶套后的壳体2
总结
MAN B&W 5S50MC主机高压油泵壳体磨损后在密封部位,上下镶套是安全可靠且经济实惠的方案。笔者,通过修理实践操作,并使用观察了2年左右,确认效果良好。因此强力推荐这个维修方案。
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