从新福星上休假后,去年8月再次踏上征程,在公司的安排下登上王子轮。从船厂新造轮,转战到二十年船龄的“前辈轮”,对我来说,跨度还是较大的。但当了解她后,越发觉得她“老当益壮”。
第一个航次,是从国内开往孟加拉, 抵达孟加拉吉大港后,因为船舶是在河道内进行卸货,船上四台克令吊全部投入作业。在卸货期间,三台发电机辅机滑油温度较高,其中尤以NO.3号辅机最高,高温报警值设定在65℃,辅机滑油温度到达64℃,已经接近高温报警设定值,关键在于NO.3辅机负荷吃的最少,滑油温度最高。
在出现这一问题后,我们担心辅机滑油温度持续升高后造成停机,老轨与船长进行协商,以天气炎热,需对克令进行短暂检查为由,让代理通知工头停掉一台克令,解列停掉NO.3辅机,机舱全体船员到位对发电机滑油冷却器进行清通。机舱兄弟在短时间内对三号辅机滑油冷却器进行了紧急的清通工作。但清通的效果不是那么的理想,只是比想象中下降了一度。
因为是在河道内进行卸货,孟加拉这边又是汛期,所以河水携带大量的泥沙,河水十分的浑浊,导致滑油冷却器的冷却效果不佳,而且很容易脏堵。所以要时刻注意辅机滑油温度。
幸运的是,因为这边汛期,雨水较多,无法长时间卸货作业,我们则利用等驳船和下雨时,克令停止作业期间,对滑油冷却器进行清通,然后观察效果,但始终不尽如人意。
随之,我们怀疑冷却水量不够。于是,在维持生活区空调、冰机和锅炉大气冷凝气运转的情况下,我们调小其它冷却水量,加大辅机滑油冷却水量。
我们又手动调节了滑油冷却器上的温控阀,将冷却温度调节到最小,温度仍没有一点变化,于是怀疑是温控阀功能故障,便将温控阀拆解,发现其功能正常。接着,制作盲板将温控阀旁通一侧盲堵,让其全部流经冷却器,盲板上钻有一节流孔,但依然没有一点效果,只得将盲板拆除复位。
在滑油冷却器前后冷却管路装有消防栓阀门,这是我们上船后发现的,之前从未见过这种方式,只以为这是在检修冷却水泵时,外接消防水进行冷却。这时才发现用在这种情况下正好合适,可以外接消防水加大冷却水量,也可以短时间内进行反方向冲洗,达到清通冷却器的效果。如图:
做了以上几种尝试后,还是没有什么明显效果。
在继续进行冷却器清通工作的时候,老轨手中拿着的管路图,爬上跑下地沿着冷却水管路进行研究,并喊我过去一起参与研讨。对照管路图和实际管路,我们果然发现了一些问题:冷却水经过滑油冷却器后进入辅机淡水冷却器,淡水冷却器是片式冷却器,造成冷却水流阻加大,相当于变相节流,以至于经过滑油冷却器的水量减少,经过滑油冷却器出来到淡水冷却器前有一旁通阀门直接出海,这是用来调节进淡水冷却器的冷却水量,调节辅机缸套水温度,同样也可以用来对滑油温度进行调节。
在查看冷却水管路时,我们还发现,三台辅机滑油冷却器冷却水出口管汇总到一根总管上后,上行进入淡水冷却器(总管较低容易产生淤积脏堵),NO.1辅机冷却水离淡水冷却器最近,NO.2稍远,NO.3最远,从辅机滑油冷却器出来的冷却水管路管径较细,最终的结果就是NO.1辅机冷却水流速流畅,到NO.3辅机后流速受阻变慢,导致冷却效果不佳,滑油温度也相较NO.1和NO.2高一些。如图:
发现上述情况后,在保证辅机冷却淡水温度稳定的情况下,手动多次调节开大旁通阀开度,使经过滑油冷却器出口的流速增大(即相应增加冷却水量),从而增大冷却效果。同时关小NO.1和NO.2辅机的冷却水阀,减小NO.3辅机水流阻力,使经NO.3辅机滑油冷却器的冷却水量畅通。
最后的结果表明,这种调节是正确的!终于,天气放晴,在持续的高温下,四台克令不间断连续作业,辅机滑油温度一直正常。
我们赢了!
总结此次经验,便是随着船舶自动化程度越来越高,遇到和解决问题的机会也越来越少,年轻的船员习惯了设备到期维护保养,一旦遇到问题就会思维单一化。其实,一个问题的发生不只是点对点,我们在考虑问题时,需要由点到面,全方位地考虑,寻求多种解决方式。尤其我们在船上,有经验丰富的船舶领导指挥带领,是多么的幸运的一件事。因此,珍惜每一次工作机会,多向前辈学习,把经验收入自己的囊中,是我门永远要做的事情!
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