一、故障现象:
2013年,我到某轮任轮机长,第一次到机舱巡视,就发现大管轮和一名机工把膨胀水柜表面浮油(看着像重油)利用移动式气泵抽到溢流柜。当我询问油从哪里来时,机舱弟兄们反映,有可能是副机油头燃油漏到膨胀水柜,好几任三轨都没有解决,大管不得已只好每天对低温膨胀水柜的浮油进行清理。
二、冷却水系统进油后果及危害:
由于重油进入膨胀水柜,膨胀水柜内的水温较高,油极易乳化,含乳化油的冷却水进入各个冷却水水系统中。对各系统造成了事实故障和潜在危害。
1.因主机,副机冷却水含乳化油,乳化油附着在管壁内和冷却室内表面,使主副机缸套,缸头冷却散热效果变差,热应力增加,增大了主副机缸套,缸盖产生裂纹漏水的风险。
2. 含乳化油冷却水进入主副机空气冷却器的水侧,使空冷器冷却效果变差,扫气温度升高,使主副机燃烧恶化,油耗增加。
3, 含乳化油冷却水进入空压机冷却水系统中,使冷却效果变差,空压机打风时间变长,空压机油在高温下结碳,使空压机一,二级阀积碳严重。甚至把气路堵死,安全阀起跳。机带水泵叶轮和泵壳之间由于附着乳化油,影响转动或卡死,尤其是在空压机启动时就会造成电机过载,有烧毁电机的风险。
4,船舶造水机是利用主机缸套水对在真空状态下的海水进行加热,沸腾蒸馏进行海水淡化的。有于造水机的加热水含有乳化油,乳化油附着在造水机蒸发器的管内或板间,严重的影响了造水机蒸发器的热交换,或使造水机蒸发器缸套加热水水侧背压升高,造成造水造水量严重下降或造水机蒸发器淡水侧缸套水泄露。
5,各冷却器淡水侧由于含有乳化油,使冷却效果变差,不得不频繁的拆检,清洗。增加船员的劳动力。
6,增加油污染的危害和船员受伤的风险,给船舶的PSC 检查和各种内外部检查增加了压力和风险。
7,由于重油进入了冷却水系统,增加了油耗,给船东造成了经济损失。
3.故障解决经过:
该轮主机型号MAN – B&W 6S70 MC- C 副机型号DAIHATSU 6DK-20 (HEAVY FUEL OIL),中央冷却水系统,副机油头水冷。该副机喷油器结构如下图所示:燃油进入冷却水膨胀水柜主要是因为油嘴(NOZZLE)和喷油器本体的接触面未能充分接触引起的。如下图所示:
该轮主机,副机共用一个膨胀水柜。同类型船也有膨胀水柜进油的现象,据说是副机油头渗漏引起,为此,许多同类型船都为副机单独设置了膨胀水柜。既然这是个普遍而且难解决的现象,肯定不是设计原因就是人为操作原因引起的。
为了一探究竟,利用一上午的时间,把三台副机喷油器全部解体检查,发现一个共同的维护保养常识问题,就是该轮所有的油嘴(NOZZLE)与油头锁紧螺帽内螺纹间有大量的格兰粉(铜基油)。将油嘴,油嘴锁紧帽(RETAINING NUT)及其螺纹处彻底清洁,按下图所示位置喷二硫化钼润滑剂,即在油头锁紧帽(RETAINING NUT)与油嘴(NOZZLE)及喷油器本体螺纹处喷二硫化钼润滑剂。
按照如下文字所示,用手轻松将锁紧帽上紧,最后扭力扳手上到规定扭矩。
Apply the lubricating agent (Molykote U paste) on the holder housing thread, the seating face of the retaining nut , and the outer periphery of the nozzle, and screw the retaining nut into the holder housing by your hand.
按照以上操作,将三台副机的喷油器全部装机,试车,膨胀水柜有浮油的历史“一去不复返了”。
船用物料知识:
下面就是二硫化钼润滑剂和铜基格兰粉的属性及其应用区别:
二硫化钼润滑剂是由超细的二硫化钼为基础材料制成,能在金属表面形成一层快速干燥薄瞙,二硫化钼喷雾润滑剂的摩擦系数低,喷涂后可在金属部件表面形成强韧,耐热,耐重压的二硫化钼润滑保护膜,从而避免部件磨损,烧蚀和咬结。润滑及防烧结温度可达450℃。可防锈,防高温,防咬合,防止金属间的磨损,擦伤及烧结。主要用于螺纹,滑道,导轨,连杆等处。
格兰粉(铜基油),主要用于金属结合面,法兰连接部位密封防粘。耐高温3000℃。它是一种柔软,铜色膏状物,通过铜粉和共同作用的抗氧化剂和抗磨损添加剂配制而成,有效防止金属与金属在高温下的咬合。
三、经验教训
造成该型副机燃油渗入淡水冷却系统的根本原因就是,没有仔细阅读说明书,不懂得二硫化钼润滑剂和铜基格兰粉的用途,总认为耐高温,抗咬合的部位都用格兰粉。不能把合适的物料用到合适的地方。
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