活塞和气缸套是柴油机燃烧室的重要组成部分,燃烧室部件受高温、高压以及冷却水的腐蚀和穴蚀作用,工作条件最为恶劣。而一旦燃烧出现异常将直接导致柴油机各性能指标异常,严重时损坏相关零部件。缸套异常磨损在各型柴油机中时有发生,下面针对某主机缸套异常磨损故障进行分析。
一、故障描述
该型主机在系泊试式验结束,测速试航过程中,某缸发出异常响声,柴油机曲轴箱防爆门打开,与此同时油雾浓度探测器发生报警。
故障发生后对该缸进行了吊缸检查,活塞外表面和缸套内表面磨损严重,活塞销孔一侧卡内套管的弹性挡圈缺失,内套管从过渡圆角处断裂,油底壳内有大量金属粉末,如图1、2所示。
发生故障时,该主机试航累计运行100h左右。
经现场勘察,活塞项、裙均有不同程度的磨损。活塞裙部磨损严重,沿活塞裙部一周约70%存在不同程度纵向拉痕,拉痕最深约3 mm,裙部石墨层基本磨掉,活塞裙外表面呈现金属铝合金颜色。
缸套内表面受损,有五处大面积擦痕。
其中沿活塞销轴向方向的两处比较严重,擦痕部位有金属高温熔灼变黑现象。
进一步拆检发现:
活塞销内套管从靠自由端一侧过渡圆角处断裂,自由端侧挡圈缺失,输出端侧挡圈完好,在柴油机油底壳内找到五段断裂挡圈和部分金属残留物。
盘车检查该机其余各缸缸套,表面无异常磨损。
二、故障可能原因分析
该柴油机活塞、连杆与缸套装配关系如图3所示。
活塞为钢顶、铝裙组合式,通过滑油振荡冷却。
活塞销为空心浮动式,两端用钢质卡环定位,活塞销孔内装有一套管,与活塞销形成环形冷却油腔,来自连杆的冷却滑油经此流向活塞顶部。
活塞上共有6道活塞环,分别为Ⅰ道顶环,3道压力环和2道刮油环。
位于活塞裙上的第二道刮油环槽处钻有油孔,刮下的滑油经此孔流至油底壳。
该型柴油机故障前累计运行100h,缸套活塞进行了充分的磨合,柴油机各项性能参数均正常,交货结束后曾对此次故障缸进行过拆检,未发现异常。
从此次故障的最后拆检情况初步判断:
内套管定位弹性挡圈断裂直接导致了缸套磨损。
围绕造成弹性挡圈断裂可能原因的分析如下:
(1)弹性挡圈部件质量不合格挡圈质量不符合要求,使得挡圈与挡圈槽装配后的间隙过大,挡圈松动脱落后导致内套管外蹿,进而引起缸套磨损。
(2)挡圈与挡圈环槽装配不达标弹性挡圈未完全进入挡圈槽内,在柴油机运转过程中因长期振动挡圈脱落,内套管外蹿导致缸套异常磨损。
三、故障排查
根据故障可能原因对相关零部件开展排查。
1、 弹性挡圈制造质量
(1)挡圈材料检查
该弹性挡圈专利方材料为XC75弹簧钢,根据中法材料对照表以及专利方确认意见,对照国产材料为65Mn弹簧钢(GB/T893.1- 1986),对损坏弹性挡圈取样分析,检测结果见表1。
检测结果表明,弹性挡圈的化学成分存在不合格现象。
另外,2件弹性挡圈的材料硬度检测结果分别为:洛氏硬度 HRC41.1和 HRC39.7。
而 GB/T 893.1-1986对65Mn孔用弹性挡圈的热处理硬度要求值为洛氏硬度HRC44~51。
因此故障件材料硬度也不符合国标要求。
(2)挡圈尺寸
根据专利方图纸要求以及对照国标件要求,该孔用挡圈的基本尺寸D(外径)为Ф45.5 +0.9(-0.39),挡圈的厚度S为1.5 +0.06(-0.15),对挡圈尺寸进行测量,基本尺寸为45,厚度为1.48。
可见挡圈的外径没有满足国标件要求。
2、挡圈装配质量
复查活塞销装配记录,未见异常,装配符合工艺要求。
鉴于弹性挡圈的装配不具备可追溯条件,引用活塞销及挡圈在尺寸全部符合条件的情况下做模拟安装试验。
试验结果表明:
挡圈不存在未完全进入挡圈槽的可能,见图4。
因此可以排除由于挡圈未完全进入挡圈槽引起缸套磨损的可能。
四、结论
根据上述排查结果分析认为:
此次故障系弹性挡圈质量不合格,使用过程中自身失效引起。
弹性挡圈长期受热失效,在柴油机运行过程中脱落,一方面导致缸套与活塞异常磨损;另一方面导致内套管从一端蹿出,由原来简支梁变成悬臂梁,引起受力异常,在活塞运动的牵引下致使内套管端部受剪切力,最终发生断裂。
内套管断裂导致从连杆来的润滑油无法流到活塞顶部,同时也使活塞与缸套之间的润滑油供应中断,润滑失效,加剧了棚套的异常磨损。
建议加强对缸套活塞运动组件的检查,严格控制零部件的制造质量,避免类似故障的发生。
本文原创作者系:陕西柴油机重工有限公司岳三民、胡明翔、焦健强、马德桦
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